在污水處理過程中,MBR(膜生物反應器)一體化設備因其高效的固液分離能力和穩定的出水水質被廣泛應用。然而,實際操作中常出現出水氨氮(NH?-N)達標但總氮(TN)超標的現象,這一問題的成因涉及多個環節,需從工藝原理、運行參數及環境因素等角度綜合分析。
一、硝化與反硝化過程的失衡
MBR工藝中,總氮的去除依賴硝化-反硝化的協同作用。硝化細菌將氨氮轉化為亞硝酸鹽(NO??)和硝酸鹽(NO??),而反硝化細菌在缺氧條件下將硝酸鹽還原為氮氣(N?)。若出水氨氮低但總氮高,表明硝化反應充分,但反硝化不徹底。常見原因包括:
1. 碳源不足:反硝化需要有機物作為電子供體。若進水BOD5/TN比值低于4:1,反硝化菌因缺乏碳源無法有效還原硝酸鹽。例如,某案例中進水COD/TN僅為3.5,導致總氮去除率不足60%。
2. 缺氧區設計缺陷:MBR一體化設備常因空間限制縮短缺氧區水力停留時間(HRT)。實驗數據顯示,當HRT<2小時時,硝酸鹽轉化率下降30%以上。
3. 溶解氧(DO)干擾:好氧區DO過高(>2mg/L)會隨混合液回流至缺氧區,抑制反硝化酶活性。監測發現,DO超過0.5mg/L時反硝化速率降低40%。
二、工藝參數控制不當
1. 回流比不合理:硝化液回流比(R)直接影響硝酸鹽的分配。當R<200%時,缺氧區硝酸鹽負荷不足;但過高(如R>400%)會帶入過量DO。某廠將回流比從300%調整至250%后,總氮去除率提升12%。
2. 污泥齡(SRT)過長:過長的SRT(>20天)會導致污泥老化,反硝化菌比例下降。鏡檢顯示,老化污泥中絲狀菌占比超30%時,TN去除效果顯著惡化。
3. pH與溫度波動:反硝化最適pH為6.5-7.5,溫度應>15℃。冬季水溫低于12℃時,反硝化速率下降50%,需延長HRT或投加外碳源。
三、設備與膜污染的影響
1. 曝氣不均:膜組件曝氣強度不足會導致局部缺氧,形成硝酸鹽積累。某項目通過將曝氣量從0.3Nm3/h·m2提升至0.5Nm3/h·m2,TN濃度降低8mg/L。
2. 膜截留效應:MBR膜對溶解性有機物(如甲醇)的截留率僅20%-30%,但能100%截留微生物。長期運行后,膜表面富集的死菌體釋放有機氮,導致出水TN升高。化學清洗后數據表明,膜通量恢復時TN下降15%。
四、進水特性與突發負荷
1. 有機氮轉化:進水中蛋白質、尿素等有機氮在好氧條件下分解為氨氮,繼而硝化為硝酸鹽。若進水凱氏氮(TKN)占比高,需延長反硝化時間。某食品廠進水TKN/TN達70%,需增設水解酸化池預處理。
2. 沖擊負荷:暴雨或工業廢水混入時,進水COD驟增可能導致碳源結構變化。監測顯示,乙酸鈉等小分子碳源的反硝化速率是甲醇的1.8倍,但成本較高。
五、解決方案與優化措施
1. 碳源補充:投加乙酸鈉或葡萄糖,控制COD/TN>5。智能加藥系統可根據在線TN數據動態調節,較傳統方式節省碳源20%。
2. 工藝改造:采用AO-MBR組合工藝,將缺氧區HRT延長至4小時,并增設內回流泵變頻控制。
3. 參數優化:維持DO在1.5-2mg/L,SRT控制在10-15天,定期進行膜化學清洗(每月1次檸檬酸+次氯酸鈉聯用)。
4. 實時監控:安裝ORP(氧化還原電位)儀,缺氧區ORP應保持在-50至-100mV。某污水廠引入PLC自動控制系統后,TN達標率從75%提升至92%。
結語
世茂環保MBR一體化設備的總氮超標問題本質是系統平衡被打破的結果。通過精準控制碳氮比、優化設備運行參數,并結合水質特性靈活調整工藝,可顯著提升脫氮效率。未來,耦合厭氧氨氧化(Anammox)等新技術或將成為突破現有瓶頸的方向。